1 故障現(xiàn)象
2014 年 9 月,某粉煤灰鋼板庫項目在外循環(huán)出料運行過程中,時常出現(xiàn)庫頂收塵電動機故障跳閘,造成庫頂收塵器無法工作的情況?,F(xiàn)場工作人員反饋情況如下。
(1) 收塵器在起動過程中偶爾發(fā)生收塵電動機故障跳閘。
(2) 鋼板庫內(nèi)物料外循環(huán)出料運行約 1 ~ 2 h,收塵電動機故障跳閘。
(3) 收塵電動機故障跳閘時,電動機保護器顯示的動作電流為 40 A。
(4) 現(xiàn)場收塵器為 PPCS32 - 6 型,其銘牌主要數(shù)據(jù)如下: 離心風(fēng)機為 9 - 26 8D 型, 流量8792 ~ 11320 m3 / h,全 壓 3834 ~ 3638 Pa; 收塵電動機為 Y2 180M - 4 型,額定功率 18.5 kW,額定電流 36 A。
2 根源查找及數(shù)據(jù)記錄
根據(jù)現(xiàn)場反饋的情況,我公司立即派相關(guān)專業(yè)人員前往現(xiàn)場,從以下幾個方面查找故障原因。
2. 1 機務(wù)部分檢查
(1) 電動機與減速機之間聯(lián)軸器的安裝是否符合標準;
(2) 盤動風(fēng)機轉(zhuǎn)子,風(fēng)機有無刮碰摩擦現(xiàn)象;
(3) 減速機軸承的油位是否正常;
(4) 收塵器布袋是否破損;
(5) 到貨設(shè)備參數(shù)與設(shè)計參數(shù)是否一致。
2. 2 電氣部分檢查
(1) 用絕緣電阻表檢查電纜及電動機絕緣是否符合要求;
(2) 檢查電纜接線是否牢固,有無接觸不良情況;
(3) 檢查電動機保護器的參數(shù)設(shè)置情況。
2. 3 記錄相關(guān)運行數(shù)據(jù)
經(jīng)設(shè)備工程師檢查,機務(wù)部分不存在問題,電氣部分電纜及電動機絕緣、電纜接線等均無問題。鑒于收塵器在起動過程中偶爾發(fā)生故障跳閘情況, 為了使收塵器能順利起動及記錄運行數(shù)據(jù),將電動 機保護器動作電流從原來的 36 A 改為 40 A ( 即1.1 倍電動機額定電流) 。記錄收塵器運行時的數(shù)據(jù)如下。
(1) 設(shè)備未運行時的電源進線電壓: AB 相電壓為 399 V,AC 相電壓為 397 V,BC 相電壓為398 V 。
(2) 收塵器空載運轉(zhuǎn) 4 h 的數(shù)據(jù): A 相電流路阻抗的測試結(jié)果如表 1 所示。由表 1 數(shù)據(jù)可看出,各繞組對中壓 A 相單相值均比 B、C 相單相值偏小,高壓 - 中壓繞組對和中壓 - 低壓繞組對的橫比誤差均超出 ± 2% 注意值。結(jié)合頻率響應(yīng)法的測試分析結(jié)果,可以判斷中壓 A 相繞組發(fā)生了明顯的變形。
(3) 鋼板庫外循環(huán)出料時,收塵器運轉(zhuǎn) 90 min 的數(shù)據(jù): A 相電流 40.2 A,B 相電流 39.5 A,C 相電流39.8 A;AB 相電壓354 V,AC 相電壓351 V,BC 相電壓 356 V; 電動機本體最高溫度 81.4℃ ,電動機軸承最高溫度 77 ℃ 。
3 原因分析
通過以上數(shù)據(jù)分析及用鉗形表測試發(fā)現(xiàn),當(dāng)鋼板庫外循環(huán)出料時,三相電源電壓由設(shè)備未運行時 的空載電壓 398 V 左右下降至帶載運行時的354 V 左右,同時收塵電動機電流及電動機溫度比空載時 略有升高。根據(jù) GB 50052—2009 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》,正常運行情況下,電動機端子處電壓偏差允許值為 ± 5% 電動機額定電壓。由上可知,現(xiàn)場收塵電動機實際運行時的電壓遠低于電動機額定 電壓,電壓偏差在 - 11% 左右,已無法滿足 GB 50052—2009 中電壓偏差允許值為 ± 5% 電動機額定電壓的要求。根據(jù)功率計算公式 P = 槡3 UIcos φ, 電源電壓降低至 354 V 將直接導(dǎo)致電動機電流升高至 40 A 左右。由于此時的電動機實際電流已高于電動機保護器的設(shè)定值 36 A,所以電動機保護器過流保護動作跳閘。注: 鋼板庫物料外循環(huán)時,收塵電動機采用電動機保護器控制,其余設(shè)備采用變頻器控制。
經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),造成收塵電動機電源電壓低的原因有如下幾點。
(1) 鋼板庫電氣室的進線電源采用臨時電源,電源取源點至鋼板庫電氣室的距離約為 500 m。
(2) 如果只是單臺設(shè)備工作,鋼板庫電氣室提供的電源符合設(shè)備用電要求。但是,鋼板庫外循環(huán)出料時參與運行的設(shè)備有 1 臺 18.5 kW 收塵電動機、1 臺75 kW 羅茨風(fēng)機、2臺90 kW 羅茨風(fēng)機, 此時鋼板庫電氣室提供的電源已無法滿足設(shè)備用電要求。
(3) 此項目為在建工程,現(xiàn)場有其他臨時用電設(shè)備從鋼板庫電氣室取用電源,臨時用電設(shè)備與物 料外循環(huán)同時工作的可能性較大。
4 應(yīng)對措施及效果
盡快更換鋼板庫電氣室總進線電源取源點。在新電源未接入前,禁止用電設(shè)備同時工作。
2014 年 11 月,此工程新建的變配電室正式投入使用。鋼板庫電氣室的電源更換為從粉磨電氣室 引入,粉磨電氣室到鋼板庫電氣室的距離約為60 m。采用與臨時電源電纜相同型號及規(guī)格的電纜將正式電源接入鋼板庫電氣室后,鋼板庫外循環(huán) 出料時的電源電壓穩(wěn)定在 390 ~ 399 V 之間,現(xiàn)場設(shè)備運行正常,收塵器電動機再未出現(xiàn)過流跳閘現(xiàn)象。
本文來源:《電世界》
作者:杜普之 王慶華 郭相全